“废液硫氰酸钠超标,再这样下去,不但不能去除杂质,还影响外排,怎么办?”6月7日,大庆石化腈纶厂回收车间自控岗员工看着超级净化装置化验结果,有些不知所措。
技术员刘忠恩认真查看压力、温度、进料、出料等指标,发现是因为酸洗时进酸量不足导致膜清洗效果不好。他调节了酸计量泵流量,杜绝了废液硫氰酸钠超标现象。
腈纶生产所用的硫氰酸钠溶液含有大量有机杂质。除杂净化效果是影响腈纶生产及产品质量的重要因素。今年35岁的刘忠恩是腈纶厂的除杂专家。
超级净化装置是回收车间2010年投用的除杂装置。2012年,由于膜组件使用时间超过设计期限,膜组件纳滤效果下降,装置除杂能力降低。膜组件价格昂贵,定期更换困难。
刘忠恩密切跟踪、记录净化装置运行工艺参数。经过反复试验,他提出采取建倒料流道、移位单袋滤器、补加放净点、加装酸碱洗报警系统等9项措施,对装置进行大胆改进。装置优化后,日处理量由70立方米提高到80立方米,废液硫氰酸钠浓度由6%降到5%,膜组件使用周期延长一年,年可节约材料费16万元。同时,倒料流道和酸碱洗报警系统的投用,有效降低了岗位员工劳动强度。
为少产废液、多出优质溶剂,刘忠恩大胆改变PLC控制面板的进料量、净化量、透析点、总处理量四个设定值的组态,并将原为整数的优化透析点、净化量等参数精确到小数点后一位。参数设定的优化,使过程控制更精确,每批次废液量由7立方米减至6立方米,节省了大量用水,每年可增收45万元。
真空转鼓过滤机每天产生废硅藻土约1.5吨,其中含有5%的硫氰酸钠。为解决这个问题,刘忠恩经过一年多的努力,通过稳定控制参数、调节冷却稀料用量、回收窜料的冷凝液等,提高了蒸发线处理能力,硫氰酸钠单耗大幅降低,提高了经济效益。他据此发表的论文《降低回收装置硫氰酸钠单耗》获黑龙江省QC成果一等奖。