重整是安庆石化生产高辛烷值汽油的关键装置之一。近期,安庆石化重整原料氮含量达到装置投产以来的历史最高,达到5.1ppm,远高于加工方案原料氮含量4.0ppm的指标。为确保装置生产稳定、成品汽油合格出厂,重整专业技术人员和操作人员共同努力、精心操作,多管齐下,最大限度减少原料高氮对催化剂的不利影响,以保证装置长周期运行。日前,重整加工高氮原料已逾一周,尚未对重整各反应器床层产生明显影响,装置仍维持较高负荷生产。
原料高氮情况如仍持续,必将影响装置加工负荷、长周期运行,甚至可能导致非计划停工。在炼油二部的高度重视下,工艺技术人员配合、一线操作人员加大监控力度,积极做好原料监控,原料一旦换罐,及时和调度联系,取得分析数据;一旦发现氮含量超标,立即汇报调度,2小时后即对精制油加样分析,并向专业组汇报相关情况。同时,对预加氢系统、蒸发塔实行平稳操作,加强重整各反温降、温度、压力等参数监控,将重整第一反应器床层温降变化作为重点监控;及时监控氢气组成变化,对重整增压机出口压力变化实行不定期监控。结合该部出台的新规定,操作人员对关键设备加热炉进行特护,每隔4小时检查炉膛燃烧状况、对加热炉炉体各部位测温,保证各设备稳定安全运行,最大限度确保装置安全稳定。
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