近日,风神轮胎股份有限公司炼胶二厂一台密炼机卸料门处经常出现“挤胶”现象,导致密炼机排胶不畅,甚至造成焦烧,影响生产效率,也存在很大的安全风险。该厂职工经过反复检修、观察、分析、再检修,问题终于得到了解决。
针对此问题,炼胶二厂专门制定了解决方案。维修工对“问题密炼机”实行不间断跟踪监控,当出现卸料门挤胶现象时,维修工与生产员工一起认真查看挤胶部位,详细记录。然后,区域设备管理员和维修工一起对记录进行汇总、分析,并针对分析结果确定检修部位和技术要求。最后,维修骨干利用设备停机时间,钻进密炼机里,对卸料门处的各个连接部件进行检查、维修。
为了保证检修质量,维修工们在密炼机内冒着令人窒息的电焊、胶料混合气和不断下滴的油料,将卸料门易堵塞部位统一进行填补、精磨,同时还调整了卸料门的开门角度,用计算机重新设定排胶程序,最终彻底解决了问题。
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