8月3日14:30,“铃……”茂名石化化工分部储运车间中控室的电话响起来了,主操接起电话联系后说:纯苯已经收料入V-701C罐了,该罐经过技改后现在可以正常收付了。
纯苯收料有什么好稀奇的?原来,车间要为所有纯苯储罐的进出口管线增加紧急切断阀门,这属于一个技改项目。储运车间接通知后,立即安排车间专区工艺员梁燕荣制定方案对纯苯储罐进行处理。在储运车间纯苯储罐有V-701ABC三个罐,由于纯苯储罐操作频繁,为了不影响装置生产以及纯苯产品出厂,本次技改决定改一个,用一个,首先从V-701C罐开始做起。
梁燕荣首先对V-701C罐进行工艺处理。从传统上来说可以用氮气吹扫管线,但考虑到氮气吹扫管线会引起纯苯蒸汽挥发,污染环境的同时也造成物料的损失。该怎么样避免这些不良结果呢?这难不倒梁燕荣,对工艺技术纯熟的他,脑海中马上浮现出第一个安全“锦囊”。
只见他细细查看流程,终于找到了解决问题的方法,即用该罐的罐底线通过机泵倒至其他纯苯罐中,使罐液位远低于该罐的进出口管线。这样,在引力下,管线内的物料就会倒流回到罐中,可实现管线物料安全环保高效回收。
这个问题解决了,剩下的就是管线预制了,而这又是一个难题。由于纯苯易燃,其蒸汽与空气易形成爆炸混合物,而安装紧急切断阀门却需要在管线动火切割,将给罐区的安全生产带来极大威胁。
是否可以把动火点移到罐区外?梁燕荣看着现场的管线布置,凝思片刻,第二个安全“锦囊”产生:车间在收料管线上安装的紧急切断阀门是在钢管上,而这段钢管一端用法兰与软管连接,另一端也用法兰与收料气动蝶阀连接。这样,这段管线是完全可以进行预制后再安装上去。于是,他立即安排人员在外头提前预制待装管线,并在待装管线上装好紧急切断阀门,这样,就完成了管线的预制。在管线预制完毕后,梁燕荣再安排人员把原收料软管更换,成功把动火点“移出”到罐区外,最终实现了物料的安全环保高效回收。(温志军)