“活接、球阀……活接沾胶水。”
“老周,你再坚持几分钟。”
8月28日晚,在茂名石化水务运行部化工循环水联合装置现场,二班班长冯泽带领两名职工在加药间内,蹲伏在狭窄的大型加药罐底处忙碌着。
今年以来,装置第三循环水场加药系统的大型加药罐、相连的球阀、管线因长期受药剂腐蚀和蒸汽的冲刷,阀体、管线反复出现堵塞现象。这晚,夜幕刚刚降临,加药罐的球阀及附件又堵塞了。
在循环水场,如果不按时投加各种药剂,水质就无法保证优良,冯泽宗决定要查找根源,铲除“毒瘤”。很快,他带领班员易成风、周海波两人火速赶到现场。他们分工合作,有人抽罐内药剂到桶里,有人用钢丝刷冲刷,有人用净水冲药罐……球阀及管件位于药罐底槽的下方,空间窄小,无法使用切割工具,由于常年腐蚀,阀门活动接头已全部锈死。
“没有条件创造条件也要上。”他们找来毛刷、锯,先用清洗剂浸泡,再用锯。活动接头是6分管径,冯泽宗蹲伏在窄小槽的旁边费力地锯着。
药罐底处就像一个蒸笼。安全帽下的头发打成了缕,汗水顺着脸颊流下来,浸湿了他们的蓝工衣。为了赶进度,三人放弃了吃晚饭的时间,连续奋战在装置现场。看似不起眼的4个活动接头竟然费了半个多小时才锯掉。拆下球阀后,发现球阀已被石头般硬的胶状废药剂严重堵死,要报废了。
“找到原因,就要解决问题。”冯泽宗心急如焚,获知仓库没有新阀后,大家陷入困局。
“没有新阀,有没有闲置球阀可以利旧呢?”一向脑筋活、点子多的周海波打破了沉默。
冯泽宗眼睛一亮,这个办法可行。他回到装置废品库内四处搜寻,从一条废弃的管线拆下一个旧球阀回到现场,精心“侍弄”后旧球阀又重新上岗。正当大家喜逐颜开的时候,他们发现“复活”的球阀两端接头与原来的管径尺寸不一,存在药剂滴漏的隐患。
“再找两个合适的接头。”再遇新的“拦路虎”,冯泽宗有经验了,径直回到废品库内外掘地三尺“寻宝”。仔细搜寻了一通,没有找到想要的接头。怎么办?
“有了,到兄弟装置的废品堆里找,今晚一定要解决问题,确保生产。”冯泽宗顾不上饿得咕咕叫的肚子,立刻骑上自行车奔向化工综合供水装置,几番找寻,终于找到了看似合适的接头。
“‘废’到用时方恨少。”拿着跨界掏来的“宝贝”,冯泽宗感慨。
万事俱备。然而,在清除污垢、安装的时候,又一只“拦路虎”出现了:原管外径偏大。
“怎样让原管外径改头换面重获新生?”大家凑在一起商量。
“班长,把原管外径打磨一下,就OK了。”钳工出身的周海波献计。
“好,赶紧干。”此刻,看到了成功的曙光,冯泽宗干劲十足。他们发挥能工巧匠的“锯、锉、磨、测……”,这个过程看似简单,可实际做起来非常繁琐。随着手掌一个个水泡的冒出,三人的打磨工作也接近了尾声。两个多小时后,经测试接头和打磨后的管径完成达到了“最佳搭配”。
清理、沾管,装阀、装接头、试漏……一个个步骤在有序地进行着。半小时后,加药系统焕然一新。三人顾不上休息,马上把每桶250公斤的十多桶药剂抽回大型药罐,启动自动加药泵,药剂定时、定量、定质连绵不断地被输送到目的地。
看到系统处理池里,微生物们又欢快地吃上“营养夜餐”,听到中控室里传来“循环水各项工艺指标开始慢慢回升”的好消息,冯泽宗这才感到饥肠辘辘。(梁迎春 周海波)