“他把混配煤设备当成自家孩子!”同事们都这样评说胡慷。
今年42岁的胡慷,是巴陵石化化肥事业部供煤车间混配煤系统集控操作高级工。混配煤主要是将不同煤种的原料煤按一定比例混合后,通过传输带送至煤气化装置当“口粮”,设计每天耗煤量约2000吨。
混配煤系统筹建时,胡慷就负责现场的领料、施工安监、设备安装、现场协调等工作。“我真是看着混配煤系统‘成长’,看着它从问题不断到逐步完善。”胡慷说,“所以对这些设备运行就格外看重,不希望它们出半点闪失。”
正是这份操心,胡慷多次及时发现并参与处置混配煤系统的隐患,避免了险情蔓延。
9月11日,胡慷上白班。在启动配煤流程前,他按惯例去现场巡检。走到叶轮给煤机一带时,他发现地下负5米的煤槽里卡了许多小铁丝、麻绳、编织袋等杂物。身高一米八大个子的他,连忙趴在煤槽里一点一点将全部杂物用手抠了出来。
当他从地下煤槽钻出来时,浑身沾满了脏黑的煤粉尘。一大堆“战利品”中,包括一根约1.5米长的角钢。“这根角钢正卡在叶轮和煤槽之间,要是不及时清除就开机,叶轮早就报废了。”胡慷说。
9月15日晚8时许,配煤流程正在运行。胡慷一路小跑到现场巡检。走到7号皮带旁,他发现不远处发出一丝光亮。他立刻放慢脚步,朝着亮光处靠近。
渐渐的,亮光出现在叶轮给煤机落煤斗与7号皮带之间,胡慷打开手电仔细查看。原来,是一块长约1米、宽约0.5米的白铁皮从落煤斗掉出来,正在摩擦着7号皮带。他紧急停运设备,将白铁皮清理出来。
随后,胡慷担心有其它杂物划伤皮带,又沿着设备运行方向展开地毯式搜查。走到2号叶轮给煤机时,一股淡淡的金属摩擦皮带的气味从地下煤槽飘过来。他小心地猫腰钻进煤槽,就着手电光,一块长约0.8米、宽约0.5米的白铁皮卡在7号皮带托辊与皮带非工作面之间。
胡慷赶紧将这块白铁皮使劲扯出来。“我怎么没早点来呢?”看着皮带上浅浅的划痕,他感觉自己的发现有些迟到了。
9月22日,胡慷在当班时又敏锐地发现一起电机损毁隐患,再次避免了一起设备事故发生,避免了数以万元计的经济损失。同事们说,胡慷真是身边的“隐患克星”。
“混配煤系统安全生产是咱们每个人的分内事。只要多一点细心,多一点操心,多一点耐心,系统安稳运行就多一些保障。”胡慷说,“在岗位上班一天,就得既出工又出力,心里才踏实。”(本报记者 彭展 通讯员王芳)