“1~10月份,高标号稳定汽油产量113.2万吨,同比增长1.46万吨,汽油收率累计达到89.46%,同比提升了1.21个百分点,汽油辛烷值也有了不小的提升,平均比去年同期提升了一个单位以上。”在车间管理人员办公会上工艺人员向主任汇报。
“恩,不错,大家的辛苦没有白费,优化措施实施后确实有了效果。”车间曾主任满意的点了点头。
今年初,国际原油市场形势严峻,公司效益压力巨大,如何提高装置价值量为企业分忧解难、多创效益,成为了重整车间主任、书记乃至所有管理人员的头等大事。但是,还能怎么办呢?管理人员们开始头疼了:“装置处理量已经达到了最大值,并且已经超过设计负荷,没有办法再提升了,设备的承受能力也几乎达到上限,很多优化措施又没法实施”。面对艰难的局面,重整人没有轻言放弃,他们始终坚信方法总比困难多,于是他们转变思路,开辟出了另一条路。
“装置处理量不能再提高了,但是我们可以通过提高正反应的转化率来提升汽油的收率,这样在处理量一定的条件下同样可以达到提高汽油产量的目标,我们还可以提高汽油的辛烷值,来提升单位质量汽油的价值量。”经过深入的分析和讨论后,车间管理人员们统一了可行的方法。
方法是有了,但是在装置处理量达到最大,设备承受能力达到上限的前提下怎样才能达到预期的目标呢?于是,车间成立了以曾主任为首,工艺副主任洪主任为辅和其他工艺设备技术骨干组成的攻关小组。通过理论知识结合车间生产实际可以轻易得出这样的结论:反应压力、空速已经确定不能改变,只能从其他参数下功夫,提高重整进料初馏点可以提高汽油收率和辛烷值,提高重整反应氢油比,可以降低催化剂积碳,催化剂活性高对反应有益,提高反应温度可以提高汽油产品辛烷值,但是会降低产品收率,催化剂积碳也会加快。但是,在装置的实际条件下如何寻找到各个参数的最佳操作点呢?
于是,攻关小组成员们开始了不懈的实验,他们不分上下班、节假日,跑现场、查资料,借鉴分析先进做法,根据预加氢原料分析,切割合适的馏分作为重整进料,然后调整重整反应条件,同时追踪设备运行状况,再根据产品分析结果做对照,寻找在设备允许条件下汽油收率和辛烷值都合适的最佳操作点。功夫不负有心人,经过不懈努力,终于实现了在处理量一定的条件下增加装置价值量的目标。据了解,汽油辛烷值每增加一个单位每吨汽油可多创效300-500元,按照保守计算车间汽油产品辛烷值比去年提升一个单位,仅前10个月,车间就较去年多创效3-5亿元。
茂名石化重整人面对新常态,不等不靠,时刻以企业效益为重心,面对艰难局面主动思考,不轻言放弃,根据生产实际认真做好优化工作,不辞辛苦,尽可能提高高标号稳定汽油产品辛烷值和产量,为分部调和高标号汽油创造有利条件。他们时刻谨记炼油人的精神,不怕困难,坚持优化,为企业多创效益。(潘亚楠)