“老朱,干吗呢?”
“近期煤质不稳,容易结焦,我琢磨着对渣斗溢流口小改造一下,不知道行不。”3月24日,在河南油田南阳能源化工有限公司动力车间煤粉炉装置现场,56岁的高级技师朱荣朝正在捞渣机旁沉思着。仔细琢磨后,朱荣朝将溢流管降低了10公分,通过降低水封槽内水位,使渣块尽快掉入水中,避免焦块蓬在渣斗底部,堵塞出渣口。
原来,就在两天前,锅炉当班员工巡检时发现捞渣机不排渣。捞渣机不排渣意味着锅炉的煤灰渣排不出来,水冷壁受热不均匀,容易出现管壁爆管,严重将造成煤粉炉非计划停炉。接到消息后,朱荣朝立刻赶到了现场。仔细检查设备运行情况,他判断应该是炉膛出现结焦,大块不易碎裂的焦灰掉落下来,堵住了捞渣机的排渣口。
车间工艺管理人员在操作室严密地监视着锅炉运行参数变化情况,保证锅炉平稳运行。朱荣朝和车间管理人员张波、李燕平,还有装置各工段的陈玉平,张鹏、李斌、赵金福等四个班长准备现场清渣。他们慢慢打开捞渣机底部盖板,用高温耐热长管伸到人孔门内,将堵在捞渣机底部的渣捣碎,再用消防高压水枪冲开碎裂的焦块,小块的由捞渣机刮板带走,大块的焦灰则从人孔门出来。
高温灼烧过的灰渣硬实无比,一个人根本“撼动”不了它,需要两个人一起用力,由于空间受限,大家轮换着通过人孔作业,一点点地清除“顽固”的焦渣。
虽然带着防尘口罩,细小的煤灰依旧呛人,热浪扑面。安全帽下,细密的汗珠滴进了眼睛,用袖子蹭一下接着干;脸上粘上了黑黑的煤粉,他们也浑然不觉。经过5个多小时的奋战,当日20时左右,捞渣机口堵塞的残渣全部被清除干净,隐患排除了!
去年,朱荣朝因为年龄从车间设备副主任岗位退下来,车间有同事开玩笑说:“老朱,这下可以好好休息一下了。”
朱荣朝嘿嘿一笑,什么也没说。可喜欢呆在现场的习惯一点都没变。遇到问题就上。3月中旬以来,公司开展设备大检查活动,要求各车间结合实际开展设备自查自改。每天,只要生产平稳,朱荣朝就带着装置部分班组员工到现场检查跑冒滴漏,查找隐患,并从各个角度整治煤粉炉装置和设备存在的低老坏现象。
朱荣朝说,煤粉炉装置就像是自己看着长大的“孩子”,为它操心值。
为降低成本,朱荣朝在检修时,带着输煤段班组员工,一起检查球磨机中的因长时间运转磨损变小的钢球,从中挑选出尺寸合适的重复使用,即节约了成本又提高了球磨机的做功效率。
今年初,朱荣朝又向车间建议“优化调整煤粉炉脱硫工艺操作和化学水处理装置运行”,通过合理控制各班组每次氧化镁等化工药剂用量,做到“少吃多餐”,避免一次加入过多,药剂在溶液中不溶解后随着外排水排出,造成浪费。同时适当优化增开一台循环泵的运行时间,保障脱硫塔溶液与烟气充分混合,提高脱硫效率,降低物料消耗,减少外排水排放。建议实施后,仅前2个月,动力车间盐酸、氧化镁等化工药剂用量节约7.77万元。
(河南油田 蒋永明 丽红)