4月4日10时左右,安庆石化炼油一部裂解装置反应岗位人员李平,背着巡检背包走在装置里。迎面而来的剪剪春风,让他格外精神抖擞地检查着装置里的每个角落。
轰鸣的机器声中,李平检查完余锅汽包液位后,便穿过分馏机泵群来到了反再区域。50多米高的反应器和再生器是装置的核心设备,原料在里面沸腾反应,产生汽油、柴油、液化气等气相组份流向后续单元。
每上一层平台,他都要停下来仔细查看滑阀的油位、油压,并对反应器、再生器的器壁格外“眷顾”。表层轻微脱落的地方、斜管分支交叉部位更是他的“聚焦点”。他在心里默默提醒着自己:“装置已连续运行1511天,这是大家共同用高度的责任心日夜精心呵护出来的数字,我可不能有丝毫的马虎,让隐患从我的眼皮底下溜走!”
顺着楼梯他来到了四层平台反应器待生滑阀处。突然,他敏锐的目光发现待生滑阀只有20毫米粗的阀道保护蒸汽线根部开裂,正在“呲呲”往外冒着蒸汽。李平知道,保护蒸汽是防止待生滑阀里的催化剂磨损的,一旦蒸汽线脱焊断裂,富含油气的400℃的高温催化剂极易喷薄而出。泄漏点如不及时被堵住,装置就要被迫停工!
“必须尽快将险情控制住!”想到这里,他立即通过随身携带的对讲机将险情向室内人员进行了报告。炼油一部领导和设备组、工艺组、安全组人员在接到电话后第一时间赶到了现场,并进行了实地查看。
“立即进行动火包套处理!”在场的领导果断地下令道,同时安排岗位人员稍降反应器和再生器压力,防止事态进一步恶化。
随后当班班长立即抓起电话:“喂,化验室吗?紧急情况!请速派人到裂解装置反应器4层进行环境测爆!”
“喂,调度吗?反应器4层有泄漏点,请立即联系检修人员进行处理!”
焊花在高高的塔器上飞舞着,时间一分一秒地过去……
“险情终于被控制住了!”半小时后,当看到检修人员将开裂的部位一点一点地“缝补”密实起来后,李平和大家不禁欢欣起来,这才放心地离开了现场。
(安庆石化 陈莉)