写好最后一个方案后,茂名石化炼油分部机动处的罗汉本揉了揉有点疲倦的眼睛,关了电脑,拖着累了一天的疲惫身体,准备下班回家,走到门口时抬头扫了下时间:22时10分,比昨天还早了5分钟,他在心里想。
3月16日,茂名石化炼油分部2系列装置开始检修,设备专家罗汉本负责起全厂所有检修装置的压力容器、管道、加热炉炉管等设备的理化检验工作。“‘理化检验’是给设备做健康体检,是检修中最重要的环节,如果检查不到位,开工后极易出现问题,影响装置安稳生产。”身兼重任的他,深感责任重大,用心负责苛刻的跟踪好每一个检验工作。
每天7时30分,罗汉本准时来到办公室提前将一天的准备、协调工作安排妥当,然后就去现场来回奔波跟踪、落实检验作业,等施工结束后,再回到办公室汇总一天来发现的问题,并针对问题提出修复方案。一天忙下来,晚上10点前下班回家的次数屈指可数,如果遇到紧急问题,连夜工作的时候也常有。
3月31日,他发现焦炭塔C7101/1和C7101/2裙座角焊缝存在多处裂纹,裂纹分布在该环缝的四周。经统计,塔C7101/2裂纹共有56处之多,他马上制定修复方案,并联系相关单位修复处理。修复好,他又立即进行检查确认,确保修复质量,他常说:“每一个经我手的检验,都必须确保修复质量优质无问题。”
4月2日,罗汉本在跟踪理化检验时发现煤制氢净化装置富二氧化碳、甲醇中间冷却器22E004的管箱上接管内表面角焊缝南侧有1处长12mm的表面裂纹。“这台设备的安装是装置检修统筹的主线,会影响装置的检修进度,必须尽快处理好。”罗汉本在心里默默的下决心。于是,他连夜针对“病症”做好修复方案,并联系、落实修复单位。3日早重力公司刚一上班,他就把管箱拉到重力公司进行修复,并且全程跟踪,审查焊接工艺评定,日夜不停的抢修,最终经过2天2夜的修复,于5日完成,为确保装置检修进度做出积极贡献。
目前,检修正如火如荼地进行着,他奔跑的脚步一刻不停。煤制氢、联合四、联合六……哪里有设备理化检验,他就出现在哪里,不到一个月的时间,他就跟踪、处理、修复问题设备10余台,修复大小问题近百项,为推进检修进度、确保检修质量做出积极的贡献。而每天早出晚归的工作,遭到了妻子和孩子的埋怨,他却坚定的回答:“这是我的工作,我就要用心负责的对待!”
(茂名石化 潘亚楠)