4月5日一大早,河南油田南阳能源化工有限公司新联合车间中控室,从催化装置现场检查完后,技师李建涛又认真查看起DCS操作界面上的数据。
“202原料油缓冲罐液位如何?203回炼油罐液位呢?”
“容202是32%,容203是25%。参数控制都在要求范围内。”催化装置四班副班长李冰回答道。
原来,根据生产计划安排,4月1日起,公司原油加工量增加,相应的催化裂化装置处理量提高。而一季度,因为催化装置处理量降低,从沉降器到分馏塔的大油气管线易结焦,造成管线内径变小,当处理量增大时,沉降器容易憋压,影响安全生产。为此,4月1日,李建涛和装置副主任刘兆元等一起认真研究,结合实际制定了平稳催化原料油性质、控制原料油缓冲罐液位等针对性操作措施,保证安全生产和装置目的产品收率。
作为催化装置和汽油改质装置的工艺负责人,现场检查确认措施落实情况,根据生产变化等情况及时改进优化管理、操作措施,制定新的优化方案等等,这些都是李建涛日常工作的一部分。
23年来,李建涛一直都在催化装置工作,喜欢钻研的他熟悉装置每一个流程、每一个设备、每一条管线,十几年的一线带班生产积累了丰富的实践经验。从去年10月中旬催化装置开工以来,李建涛每天都在琢磨、思考着如何在现有装置老化、低负荷运行等严峻考验下,实现高效生产。
催化装置干气中的碳三组分是丙烯和液化气的优质原料,属于高附加值组分,碳三组分进入干气中只能作为加热炉的燃料,白白烧掉。为了提高生产效益,李建涛作为优化攻关小组的主要负责人,组织人员对影响干气碳三组分含量的因素进行分析比对,提出了控制催化装置吸收塔压力、提高吸收塔的补充吸收剂流量每小时不低于8吨、控制再吸收塔的再吸收油流量,增加柴油对干气重组分的吸收效果等6条主要操作措施。李建涛还专门编制了“降低干气碳三组分含量生产优化项目方案”,组织四个班组学习。每天,李建涛都会到班组和装置现场,多次检查措施落实情况,和岗位员工一起讨论操作问题。2月份以来,在公司相关部门的协调下,又相继解决了汽油加氢、丙烷、汽油改质、蒸馏等装置间的干气平衡、催化原料性质波动大等问题。经过努力,催化装置干气碳3组分含量逐月下降,3月份,干气碳3组分含量平均为4.4%,创历史最好水平。而这项指标的攻关,也给公司带来当月增效24万元的好成绩。
“装置‘短板’绕不过、躲不开。只要肯干,就会有办法。这三个月,我已经提出了9条生产优化建议。我的目标是15条。”李建涛解释说。和李建涛谈话中间,新联合车间设备管理人员来找他商量污水汽提系统小技改项目。这个技改项目源于李建涛的一个建议。催化、丙烷、汽油加氢装置产生的污水进入催化装置污水汽提系统后,依靠蒸汽把有含硫气体置换出来,再进入焚烧炉中处理,避免大气污染。催化装置柴油需要依靠冷却器将温度从105℃左右降至40℃左右。李建涛仔细琢磨后,向车间建议,优化污水汽提系统,加装个换热器,把柴油引过来,彼此换热,不仅节约蒸汽,还可以减少冷却器开启。目前,技改初步方案已经完成。
“在困难中找优势,在逆境中找出路。”正是有了李建涛这样的员工,才能保证企业在困难中闯出效益发展的新路。
(河南油田 蒋永明)