走进检修现场,在一台刚刚抽芯出来的换热器前,站着一位年轻的女子,她身材高挑,平静的脸上透着严肃的神情。只见她一边认真检查,一边拿着本子记录,她就是茂名石化炼油分部大修质量检查组组长、联合五车间主任彭芳。
“今天的施工质量问题,就是明天的安全隐患。”彭芳经常叮嘱质量组成员。在大修质量检查中,彭芳凭借女性的细心和高度负责的态度,及时揪出了许多细微的质量隐患。“很多细小的隐患,我们没看出来,彭主任一眼就能看出来,非常专业。”质量检查组成员小肖敬佩地说。
“那些白色的东西是什么?”4月17日,在三催化检修现场,油浆管线上一些白色的物质引起了彭芳的注意。她疑惑地走上前,仔细观察,发现原来是施工单位在对装置油浆管线焊缝返修做热处理时,由于管道内的油焦融化后在密封面上凝结而形成的灰白色物质。她马上意识到,这些白色物质如果不清理干净,极易造成密封泄漏,给装置安全运行埋下隐患。她立即将问题拍照留证,发到质量检查组微信群,提醒组员注意这些小细节,并督促施工单位做好了整改。
彭芳善于管理,为了加强质量组的沟通和检查协调,小组专门设立了微信群,实时在群内发布新发现的质量问题,做到举一反三,坚持质量问题不过夜。
4月20日,一施工单位在润滑油加氢异构大修现场焊接P11高压厚壁管时,要对设备实施焊前预热,但由于现场并未埋设热电阻,无法监控实际加热温度。这一情况被细心的彭芳及时发现。
“凭经验,加热半小时已经足够了,不会有什么施工质量问题。”现场施工人员开始并没在意。经验丰富的彭芳深知,高压厚壁管各点的实际温度相差甚远,有可能会相差100℃之多。如果焊前预热不规范,根本无法保证焊接质量。她果断要求施工人员必须用测温枪测量里层的每点温度。在彭芳的耐心解释下,施工人员认真按要求重新进行了温度测量,并心服口服接受了彭芳开出的罚单。
整个大修过程中,彭芳带领着炼油分部大修质量检查小组共查出焊条仓库管理混乱、焊条烘干设备不达标、焊条发放回收混乱、焊条混放等重大影响施工质量问题20多项,为实现大修重要设备、关键机组检修合格率100%,关键部位焊缝拍片一次合格率100%目标做出了突出贡献。
(茂名石化 刘丽婷 黎珠)