上班的时候,他总是黏着她,希望时时刻刻在一起,听她脉搏的跳动声,犹如美妙的音乐让他身心愉悦;在家的时候,他心里老是惦记着、放不下她,深夜要不打个电话问候一声,睡觉也欠着踏实。
他,就是安庆石化腈纶部回收装置工艺主管师、共产党员姚立国。而他的那个她,就是回收装置。
安稳生产,他不分白天与夜晚
“装置平稳我就高兴。”看似平淡的一句话,饱含着他二十年来为装置生产平稳付出的艰辛和情感。
腈纶联合装置按需定产的特质明显,作为回收装置工艺负责人的他,为了更好地做好物料平衡、优化工艺参数和解决生产中的疑难杂症,工作时间他喜欢整天泡在现场;每晚十点左右,他总打电话到运行班组询问工艺参数等情况,指导或是督促班组微调。他说,“安全生产来不得半点马虎,小的波动、小的异常一定要早发现早处理,避免影响产品质量,影响污水达标排放。”
今年公司四年一次的大检修,他如同保险公司的精算师一般,步步算计,操盘实现了装置绿色停工。成绩取得不易,不易的地方在于腈纶纺丝和聚合部分的污水,都经由回收装置处理后达标排放。停工检修期间,他更是忙得不亦乐乎。除了忙于班组自检项目的指导和验收、施工改造项目的对接和验收以及网格化安全监护管理等工作,他还把大量的精力和心思投射到DCS系统改造中。
新DCS系统相比老系统增加了流程图界面操作项,这为他实现自己的理念提供了土壤。他相信友好的人机交互,有利于安稳生产。为此,他白天频繁地与厂家工程师沟通,晚上他和他的团队讨论、定稿。从安全生产的角度考虑,他细化液位报警控制、动设备启停控制,提高了自动化率,从而降低生产过程的风险;从操作员操作的便利性考虑,重新组合流程图的操作界面,如将公用工程中循环水、蒸汽、脱盐水用鱼骨图的表达方法放在同一画面。新DCS系统投用后,操作员普遍反应好用。
节能降耗,他不放过每个机会
“资源节约与环境友好是企业生产方式的必然选择。”他思考着如何让1995年开始运行的老装置焕发新春,跟上“绿色低碳”的时代步伐。
针对原污水系统尽管消耗大量酸碱和水,硫氰酸钠单耗仍然偏高,同时污水外排难以达标的问题,他提出用凝胶系统替换污水系统的具体方案。2008年投资一千多万元的凝胶系统运行后,每天可节约成本1.3万元左右。该项目的实施不仅提升了腈纶丝束的产品质量,进一步降低了装置单耗,污水排放量也由原来的70吨/小时降至现在不足20吨/小时。
为进一步优化装置运行,他利用今年公司大检修的时机,对凝胶水洗步骤进行改造,用蒸发系统的冷凝液替代一级脱盐水。此次改造不仅减少了蒸汽和一级脱盐水使用量,每小时节约用热水达10吨,还稳定了水洗的温度,提高凝胶系统除杂效果及成品质量,有力地促进了装置的提质增效。
而在日常操作中,一方面他通过以身作则的方式引领班组优化生产、节能降耗,一方面他从严工艺管理,促使节能降耗成为员工的日常操行。气温变化时,他及时提醒班组调整蒸发换热器的循环水量;冬季伴热线投用时,他要求班组一扣一扣地调整阀门开度,满足生产需要的同时不能过量;装置降负荷时,他注重生产节奏的把控,尽量减少物耗能耗的损失。
工艺培训,他精准技术帮扶
“干什么学什么,缺什么补什么。”他紧贴装置运行实际,因地制宜,因事制宜,多途径创新培训形式,持续提升员工实操能力和应急处理能力,促进装置安全优化运行。
去年初,班组普遍反应脱色控制指标提升难度大,他和班组操作人员一起辨别分析脱色非常规走势的趋势线,查找原因,摸索规律,总结经验,经过一段时间零距离的技术帮扶,员工很快适应并掌握了指标调整后的操作,使脱色指标控制良好。
今年结合装置检修工作,他提前数月在岗位每月一考测试题中进行模拟练兵,促进员工熟悉检修期间的相关操作,为装置检修“四好一成功”储备能量。为了帮助青工快速成长,他在总结以往员工培训经验的基础上,结合装置运行的实际情况,将培训融于具体工作中。如蒸发碱洗,他安排有经验的老师傅在具体操作过程中进行传帮带,针对性地把工艺操作变成精准培训,通过以干促学提高青工实操能力。
(安庆石化 凌小兵 何文生)