“蔡技师,昨晚色谱岗位一台制氢仪报警出故障,无法提供氢气了。”
1月16日早上,茂名石化质检中心炼油中控检验区蔡雄技师刚到岗位,一值班职工就匆匆地走向他,向他告急。
“眼看春节就要到了,这时候制氢仪出故障,如果不尽快修复麻烦就大了!”
经验丰富的蔡技师心中很清楚,中控检验区五楼的色谱岗位共有20台气相色谱仪,2台制氢仪,平时必须开足两台制氢仪才能提供足够压力的氢气,否则将影响氢气的供给,拖生产后腿。当然,解决的办法也有,就是每天要不厌其烦地扛2瓶高压氢气上来,且保证至少2瓶,一天才能够分析用,显然,这对上年纪的老职工来说太麻烦!更要命的是春节前夕,厂家基本放假了,供货不便,因此等厂家来人工作就被动了。怎么办?
“我们不能等、靠、要,一定要靠自己想办法在节前把制氢仪修好。”蔡技师毫不犹豫地说。
事不宜迟,蔡技师接上电准备对制氢仪做“体检”,但很快他就发现开关跳闸,仪器电路板出故障了。他马上通知检验区管理员郭鸾,请来维修组的简志聪检查确认后,却苦于没有现成的电路板。蔡技师手一指:“修旧利废,拆那台废弃的制氢仪”。众人七手八脚很快就将那台废弃的制氢仪拆开,将其完好的旧电路板换上去……果然,电路畅通了,氢气也有了。制氢正常,流量表始终显示在2000毫升每分钟最大流速。成功了,他们欣喜若狂。
然而,当蔡技师关闭氢气输出阀后时,压力却出奇的快速下降,重复数次依然如此,难怪供给色谱的氢气量仍然不足。哪里漏气了?蔡技师稍作思索,便准确地判断出制氢仪的电解池内隔膜不密封,出现了氢气内泄漏。
郭鸾迅速找来一个完好的电解池,简志聪戴好眼罩,穿上手套,全副武装,三人合力拆下贮水箱和有故障的电解池,小心翼翼把贮水箱及电解池中的电解液排放到一个塑料桶里,再更换上完好的电解池,接上氢气、氧气排放管线,确认牢固无漏气。蔡技师再次接通仪器电源,压力上升很慢,“咦!怎么回事呢?”结果没有达到三人的预期效果。于是,他们又开始寻找第三个原因。
蔡技师用肥皂液检查净化器上开关阀密封处,郭鸾检查干燥器整体安装是否到位,简志聪检查制氢仪外部各个气路连接点,三个人分工合作,互相配合,不放过任何一个细节地方。经过一番认真彻底的检查,“顽固的漏点”终于挖出来了,原来干燥器底座密封垫老化漏气!
找准了“症结”,紧接着他们换密封垫,拧紧干燥管,接通电源,制氢仪供氢气正常了,输出压力显示0.5兆帕。
“不足一个上午,你们三人齐心协力便抢修好了制氢仪,这下,我们可以放心的过上一个春节了,为你们点赞!”
(茂名石化 李肖铭 杨星明)