2008年,九江石化化肥装置气化原料脱油沥青拔出率提高到40%以上,脱油沥青劣质化后,气化炉喷嘴运行寿命明显变短,全年累计损坏21次,直接影响到装置的稳定运行和技术经济指标。
“高拔出率劣质脱油沥青气化喷嘴研制攻关”对脱油沥青劣质化后的气化喷嘴进行攻关研制,旨在有效延长其操作寿命,保障化肥装置长周期运行,降低运行成本,提高经济效益。
该项目历时一年多,完成了对喷嘴的技术研究、结构设计与制造研究、试验与评价改进研究。在数值模拟与大型冷模实验基础上,开发了两种型号的脱油沥青气化喷嘴,建立了数学模型。喷嘴流道结构设计合理,炉内流场和温度场均匀,有效气体收率高,形成了中国石化的专有技术。工业应用结果表明:在脱沥青油拔出率为50%~60%的条件下,I型喷嘴累计运行达到253天,II型喷嘴已连续运行30天,其系统压差、气化炉温度分布、甲烷生成量、氧油比、蒸汽油比、炭黑生成量等性能参数均达到设计指标。