中国石化新闻网讯(朱祖根 范建国)高桥石化储运二部采用改堵为疏的办法,用了不到200元的成本,解决了长期困扰罐区安全生产的压缩机气封泄漏的老大难问题。
罐区回收压缩机投用至今已有15年,经常发生故障。在丁二烯装置开车期间,由于放空气体中含有大量丁二烯成份,导致压缩机气缸的阀片上端聚积焦,造成气封泄漏,压缩机不能正常工作。运保二分公司在去年耗费了大量的人力物力,连续修了9次,均无法修复。公司HSE督查组到现场检查,多次反映现场味道重,影响清洁生产,浪费了资源,对安全生产构成重大威胁,要求该部解决这一安全隐患。
储运二部成立后,班子成员非常重视此项工作,立即成立了清洁生产攻关小组,根据工艺条件和现场设备的实际情况,巧妙采用改堵为疏的办法,在一级、二级缸的敞口视窗处加装四块铁板,利用视窗上方的两个小孔,加装导引管,与压缩机进口放空管线连通,将原先泄漏到大气中的石油气,通过连通管线回收至压缩机进口。压缩机投用后,攻关小组在现场进行易燃易爆气体测爆,完全合格,彻底消除了隐患,回收了资源,达到了清洁生产的要求。