中国石化新闻网讯(董延盛 张红星)济南炼化气分车间结合本装置运行实际情况, 不断优化操作,以装置运行中遇到的疑难问题为突破口,组织生产骨干,开展技术攻关,有效地解决了装置运行多年的老大难问题(空冷漏水),不但节约了大量的除盐水,而且确保了装置的安稳优运行。
每年夏季,气分装置的立式湿式空冷器均处于高负荷运行状态,空冷喷淋水耗量大,由于喷淋水从侧面喷洒,空中略有小风,喷淋水雾就会飘出,不但除盐水损失高,而且造成平台和管线腐蚀,给装置的安全生产带来威胁。为此,车间领导没少费脑筋,对照集团公司同类先进装置,有喷淋水的新建装置喷淋水喷洒多为上下式,喷淋水雾难以飘出,有的新装置采用热泵技术,无喷淋水。由于装置建设早,实际情况已无法改变,为此,车间领导打破惯性思维、跳出固有的框框,组织生产骨干,开展技术攻关,查找有关资料,根据现有喷淋空间,将接水盘改造,使其接水能力最大化,然后调整喷淋水水嘴的喷洒角度和面积,在喷淋效果最佳的范围内使喷淋水外漏最少,同时根据以往的好经验,提出最终的解决方案:接水盘底端外侧增加30度的斜坡同时延长10公分,接水盘周边增长10公分,喷淋水嘴内移5公分,并调整水嘴间距使其喷洒面积均匀覆盖冷却管,改造后夏季空冷运行情况良好,喷淋水外漏明显降低, 整个夏季节约除盐水8652吨,降低水损耗达11.60%,节水效果明显。