华北采气依托设备技术升级提升产品质量

   2010-10-20 中国石化新闻网李楠

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    中国石化新闻网讯(李楠 刘洋)华北分公司大牛地气田位于鄂尔多斯盆地北部陕蒙交界处,毛乌素沙漠的边缘,地貌多为半固定沙丘,人烟稀少,属低压低渗含水气田。由地层采出的天然气, 通常处于被水饱和的状态,在其集输过程中,不仅降低天然气的热值和输气管道的输送能力,还会加速天然气中酸性组分对管道和设备的腐蚀,影响输气管道的平稳供气和生产装置的正常运行。因此,降低天然气水露点, 无论对于管道输送还是符合商品气质要求, 都具有重要的意义。

    第一采气厂主要通过旋流分离器对外输天然气进行脱水,此种工艺利用高速气流自身的能量在分离器内部旋转前进,产生离心力,进而分离气液固。这种工艺相对于乙二醇吸收工艺来说,投资小,无能耗,一次投入,长期见效。缺点在于需低温分离,在温度较高时,液体以雾态存在,分离效果不佳。

    在大牛地气田开发的早期,天然气进入旋流分离器前主要通过降压节流膨胀制冷,进而在合适的温度和压力范围内进行分离。经过几年的开采,气田部分气井压力降幅较大,节流膨胀制冷工艺获得的低温环境逐渐无法满足分离需要,会造成部分饱和水进入外输管网,因此不适宜再通过气井降压降温分离。而且随着气田开发的不断推进,此类气井也将会陆续增加,因此要想后期仍能实现低温分离,满足外输和销售的要求,必须采用新的分离工艺来协助完成。为此,在2008年9月5日,采气厂组织在采气一队十号站安装铝制板翅式换热器进行试验研究。其工作原理是通过一个小压差节流使天然气产生一个小温降,以此温降作为换热器冷端温差。选取足够大的换热器面积,使原料气在此小冷端温差下经换热产生足够大的温降, 以满足天然气脱水的要求。

    经过在十号站近两年的实践检验,对比其他与10号站压力、产量相似的集气站发现,安装换热器后十号站外输露点降低10摄氏度左右,可以达到较好的分离效果。该队队长何云说:“在安装换热器前,十号站天然气的外输露点经常处于达标点附近,不能完全满足外输气质要求。加装该设备后,通过对节流压差的不断调节,十号站外输露点已经完全符合标准”。

    经过近两年的实践检验,加装换热器效果良好。从今年9月开始,采气厂组织对所属30余座集气站统一安装换热器,目前此项工程已基本完工,置换后即可投入使用。经过此次改造,采气厂所产天然气质量将有较大幅度提升,进一步延长压力下降后的开发时间,经济效益和社会效益十分显著。

 
 
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