结蜡结垢是油田生产过程中的一个普遍性难题。油井结蜡后便会产生油管蜡堵、减小过流面积影响产量、负荷增大电流上升等现象,严重影响油井正常生产。同时,加热炉结垢,其管道内径变小压力上升,出现热效率降低、计量仪器精度下降、油井泵卡泵漏、管线垢下腐蚀等难题。目前,现河采油厂共有结蜡井400余口,结垢井110余口,有结垢现象的加热炉22台,一定程度上制约了原油的正常生产。采用传统的机械清蜡、热洗清防蜡、化学清防蜡等技术,不同程度地存在作业频繁、费用昂贵、污染地层、有效期短、针对性不强等问题。这个采油厂科技人员在精细管理年活动中,积极与石油大学合作,按照系统节点要求,科学分析结蜡结垢油井、加热炉运行特点,通过现场技术论证,对变频电磁防蜡阻垢机理进行了深入研究,将直流脉冲技术与变频理论相结合,根据不同的流体特征和处理目标,进行了变频电磁溶蜡、结蜡、防垢实验,通过静态、动态试验对磁场强度、脉宽、线圈匝数、作用频段等参数进行了优化,并结合试验数据,设置不同电磁场参数,建立了防蜡防垢效果评价标准。在此基础上,他们与石油大学专家共同研发了变频电磁防蜡阻垢装置,在油井、加热炉上推广应用,取得了明显的效果。
目前,已先后开展井筒变频电磁防蜡试验14井次,地面管线防蜡降粘试验2台次,联合站、接转站等站内设备和管线防垢除垢试验11台次,增注2井次。通过对采用变频电磁防蜡阻垢技术后的效果对比分析,共减少热洗99井次,减少药剂、酸洗费用支出19万元,挽回占产损失265吨。