孤东油田80%左右的油井均采用金属筛管防砂工艺技术。金属筛管防砂在出砂严重的油井容易形成卡管柱现象,给作业造成很大的困难,严重时甚至造成油井报废。而水平井由于造斜段的影响,作业时提解卡、套铣、倒扣等打捞工艺措施更难实现。
据统计,由于此项作业拔断滤砂管造成油井上大修甚至报废的井数累计达20多次,造成极大的经济损失。
如何开展一种防砂施工容易、有效期长,又易拔出或处理的防砂工艺,成为工艺技术人员急切解决的难题。
“拔滤既然这样艰难,我们就顺其自然,转‘拔’为‘钻’!”工艺所防砂室主任严锦根说。
工艺所技术人员在翻阅了大量资料后,找到了可以治理油井“砂患”的方法——可钻滤砂管技术。该技术的核心是将滤砂管防砂管柱的本体、滤砂器等均设计为成可钻铣的材料,以解决后处理问题。经过研究攻关,2009年6月完成了本体材料合成,并开展了室内可钻性试验,经过钻铣、抗拉、抗压、抗弯等一系列实验,各项指标均可达到作为可钻滤砂管的要求。2009年8月研制成功,并将其与本体材料组合粘结在一起,形成了初步的可钻型滤砂管。
GOGD6井因出砂严重,被迫停井。工艺所技术人员对该井进行现场可钻性试验,将滤砂管4米下入井底,加压1.2兆帕,以每分钟50转的参数实施钻切破坏,用时1小时20分钟钻完,钻速达到每小时3米,达到了可钻性的要求。
今年11月,对GO2-19-43井应用可钻滤砂管技术施工后,多次取样分析,产出液含砂均小于0.01%,砂粒粒径小于0.09毫米,同时日增液33立方米,动液面上升305米,增油效果显著,日增油15吨。截止目前,该项技术已先后在采油厂应用14井次,开井10口,成功率100%,日提液313吨,日增油30吨,累计增油2600吨,取得了良好的防砂增油效果。