这个公司在调研和生产实践中发现,各井队之间发展不平衡,同一区块不同井队之间,有快有慢。这说明个别井队在执行区域化钻井模式上存在问题。为此,他们加大钻井科技创新和普及力度,注重发挥在老区勘探中总结出的成功经验,加强现场技术管理和制度的落实与执行。公司先后完成义289、桩斜140、老斜176、罗68等局一批重点井的施工,施工的局重点探井罗68井,设计井深3580米,设计泥浆最大密度每立方厘米1.90克,且这口井高含硫化氢,施工异常复杂。施工中,他们优选PDC钻头,运用偏轴工具加机械式无线随钻测斜仪技术,不仅防斜打直的成功,还有效避免了井下事故。他们采用的聚硅醇润滑防塌钻井液体系,大大提高了钻井液抗油气污染、抗盐膏侵染能力。这口井在3369到3377米井段中途测试,日产油78立方米,天然气835立方米。
创新没有止境,理论与实际紧密结合更是实现钻井提速的长效“秘方”。为提高固井二界面质量,这个公司通过技术性能对比,借助“外脑”,引进了新型钻固一体化钻井液技术,通过油井水泥基复合材料的水化反应机理,有效激发和促进具有潜在活性钻井液泥饼的水化固化反应,实现了井壁—泥饼—固井液固化体—套管的整体固化胶结。该技术已经在单16区块的单16-斜43井、单16-40井等5口井中应用,有效保护了油气层。公司施工的孤东828-平1井,钻探目的层属于高孔、中渗储层,具有极强的水敏性,为提高施工质量,他们采用MEG透强抑制钻井液体系,在保证快速钻进和安全钻井的同时,有效减轻施工过程对油层的污染。
中国石化新闻网讯(孙建峰)2010年以来,胜利油田渤海钻井总公司针对工作量不足、工农关系复杂、井队搬迁密度不够等困难,珍惜每一个到手的工作机会,深刻剖析制约钻井速度的难点,用科技创新提高钻井速度,在大位移海油陆采井、水平井钻井速度、复合钻井技术等方面取得了新突破。全年共开钻672口,交井657口,进尺135.53万米,井身、固井、井口质量合格率均为100%。