中国石化新闻网讯 记者 彭展 报道:巴陵石化在集团公司部署开展的电站锅炉达标提效专题治理中,对下属的热电事业部的9号锅炉实施治理,促进了安全生产,降低了电耗,锅炉的热效率从90.31%提高到91.93%,提高了1.62个百分点,一年可创直接经济效益370多万元。在年前召开的集团公司电站锅炉节能技术培训暨2011年电站锅炉达标提效工作对接会上,该公司热电事业部对此进行了专题介绍。
9号高温高压煤粉锅炉于1999年10月投产,是巴陵石化热电事业部的主力锅炉,年均运行小时数超过8000小时,随着运行时数的增加,锅炉安全运行受到较大的影响,锅炉热效率也离达标的要求有一定的差距。经热效率测试表明,锅炉热效率约90.31%,比锅炉设计效率91.03低约0.72%。
针对锅炉运行存在高温过热器安全性能差和效率低、炉顶及四角水冷壁密封效果差、制粉系统状况不好及连续排污热损失等问题,热电事业部向同行先进学习,寻求对策,制定了锅炉达标提效的实施计划和方案,于去年5月份的9号锅炉大修期间实施改造。
通过实施高温过热器改造、炉顶及四角水冷壁密封改造、制粉系统模糊控制及粗细粉分离器改造以及连排自动化改造,锅炉主汽温度从530摄氏度以下运行,提高到535摄氏度以上运行,解决了超温爆管的问题;消除了炉顶部位和四角水冷壁部位的漏风,不仅改善了锅炉的现场环境,还有利于提高锅炉热效率、降低锅炉产汽煤耗率;大幅提高了制粉系统的控制水平,提高了制粉系统出力,降低了制粉电耗和钢球消耗,煤粉均匀性提高,锅炉产汽煤耗率降低;提高了自动化水平,减少了操作量,投入运行半年来保证了炉水和蒸汽品质稳定。