中国石化新闻网讯(王常玲 项小星)胜利现河厂把技术创新作为推动科学发展的利器,在油田开发中坚持先导性试验,不断摸索适合不同油藏类型地质、工艺特点的新思路、新工艺、新方法,找提高储量动用和驱替程度,大幅提高采收率。
广9区块的突破性表现,着实让现河厂工艺技术人员感受到技术创新带来的“惊喜”。乐安油田广9区块属超稠油区块,原油粘度高,注汽注不进去,一直未能得到有效动用。今年以来,现河厂在该区块应用注采一体化、HNS、智能中频电加热等综合配套技术,成功实现了广9超稠油区块的有效动用,区块开井数由去年的3口上升到目前的6口,平均单井日油由1.5吨上升6.5吨,目前区块日产能由5吨上升到40.1吨。
广9的表现并不是偶然。今年以来,现河厂按照“细化断块、加大低渗、优化稠油”的思路组织开展攻关试验,力争在关键技术上有新突破,形成独具特色的“杀手锏”式技术。他们紧紧围绕堵水调剖、稠油井氮气增能、油井防偏磨、治理结垢腐蚀等影响采油厂开发水平的主要矛盾和关键因素,确定了涉及控水稳油、增能增注、仿强边水驱和不稳定注水等7项攻关试验。项目确立后,现河厂上下高度重视,专门成立了先导试验项目组,对每个项目的技术方案、作业指导书都进行反复论证、修改、完善。
稠油水平井堵水技术是现河厂工艺技术人员的“得意之作”。得益于精密筛管为主的水平井配套开发技术的应用,现河厂乐安稠油走出低谷,再现“青春”。但美中不足的是,该技术受边底水影响严重,造成油井含水上升快,日产油水平下降快。
为此,今年以来,现河厂针对草13、草20、王140区块高含水精密筛管水平井以及草20高轮次低效直井,开展了不可逆耐高温凝胶、不同膨胀倍数水膨体及多相泡沫水井调剖的现场试验。目前,热采凝胶颗粒堵水试验已获成功,目前4口试验井已开井3口,均见到很好的效果。王140-平1井在2010底因全水停产,2011年2月9日措施后开井,含水下降至77%,日油由施工前0.7吨上升到9.5吨,生产71天,累增油426吨。
不仅如此,在断块油藏、低渗油藏开展的各项先导试验也成为打开油藏后期高效开发的“金钥匙”。河52-1等断块的注采交替先导试验,探索了复杂断块油藏提高采收率技术。王131高凝油区块先导试验,则为加速储量动用提供了技术支撑。强边水驱先导试验、注采交替、不稳定注水稳定采油先导试验,也为断块油藏高含水后期的有效开发指明了新的方向。