近日,江苏省2017年QC小组成果发布揭晓,金陵石化运行一部三工区QC攻关小组获得江苏省质量管理一等奖。这个QC小组通过质量管理攻关,使LCO(催化柴油)转化汽油收率提高近7个百分点,创效450多万元。
2012年11月,FD2G技术被列入中国石油化工股份有限公司“十条龙功关项目”之一,金陵石化被选为与抚顺石油化工研究院联合攻关的单位之一。LCO催化裂化轻质循环油(催化柴油),由于芳烃含量高,点火性能差,在国外仅作为燃料油使用,FD2G技术就是把催化柴油LCO加氢转化生产高辛烷值汽油的工艺技术,为降低柴汽比提供新途径。
该公司1号加氢裂化装置确定为项目实验装置。2013年9月,装置更换完催化剂后开车一次成功,至2015年1月,装置第一周期平稳运行17个月,累积加工LCO原料90多万吨,生产汽油组分26万吨。装置标定结果表明,以催化柴油为原料,通过FD2G技术加氢转化后的柴油十六烷值较原料增加10~14个单位,特别是柴油的硫含量降至每千克10毫克左右,同时,可以生产35%~50%的汽油组分,硫含量小于每千克10毫克,混合汽油辛烷值(RON)稳定在94以上。但是,2016年初装置检修换剂开工后,混合汽油收率最高约39%,明显低于第一周期41%的水平,更未达到43%的目标要求。
为此,三工区专门成立了QC质量管理小组实施难题攻关,QC小组严格按照PDCA顺序,通过大量数据分析,运用因果分析图、排列图、亲和图和头脑风暴法,找出影响汽油收率的关键因素——加氢反应裂化段平均温度过低。然后,他们严格制定对策、实施办法和效果检查,科学生产,最终,提高了汽油产品的收率和产量,实现了既定目标。
该QC质量管理小组通过攻关,2016年3月至12月,汽油收率从实施前的39%提升到45.8%,多产高质量汽油16200多吨,扣除柴油减少量及其它成本,经核算创效451万元,为企业乃至全行业树立了榜样,增加了效益。
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