中国石化新闻网讯(焦见利)胜利油田胜利采油厂所辖的胜坨油田为典型的分层注水开发油藏,共有注水井927口,注水层1772个,其中分注井为653口,分注井比例达到70.4%。近年来,由于注水井况恶化,注水工具可靠性差等原因,使分层注水管柱有效期较短,严重影响了油田稳产。
针对胜坨油田分注井比例高、层间差异大、分注工具配套技术落后、管柱失效严重等问题,工艺技术人员对分层注水工艺进行了研究改进,从而提高了分层注水管柱的寿命,延长了分注有效期。一是研制并推广了防蠕动器、蠕动补偿器等防蠕动工具,分别用于防止管柱向上和向下蠕动,使管柱蠕动问题得到彻底解决,提高了分层注水管柱的寿命。二是对水井封隔器进行了改进,提高了可靠性和耐压能力。首先对封隔器胶筒材质进行了改进,用氢化丁氰橡胶代替丁氰橡胶,提高了胶筒抗撕裂、抗拉伸强度;其次设计了封隔器肩部保护机构,使封隔器密封压力由25MPa提高35MPa以上,解决了作业时封隔器在提管柱过程中胶筒撕裂、脱落问题;再次研制了新型K344-113Z封隔器,它采用双胶筒结构,并设计有停注自锁装置,克服了K344型单胶筒封隔器承压低、停注水窜的缺点,具有承压高、停注不水窜等特点。三是研制推广了JKP型耐刺损长效配水器。其主要特点是注水时凡尔提前打开,提高了出水通道面积,降低了流速,使配水器凡尔耐刺损能力大大延长。同时对配水器表面进行整体镍磷镀防腐处理,出水凡尔球和座采用不锈钢材质,并进行氮化处理,增加了耐冲刷、腐蚀能力。四是开展了油管调研及室内评价工作。通过调研及室内研究,找到了影响油管使用寿命的因素,并对各种油管进行了室内试验评价,得出了最佳的油管优化组合应用方案。
通过技术研究及改进,分层注水管柱寿命有了较大提高,通过跟踪测试,分层注水管柱1.5年至2年有效率由45.8%提高到64.7%;分层注水工具有效率由51.9%提高到72.8%,注水管柱的可靠性有了较大提高,其整体技术达到了胜利油田先进水平。