近年来,由于生产成本紧张,该厂新油管投入逐年减少,油管螺纹的加工数量不断随之增多,2009年,因螺纹损坏需要车扣的油管就达25200根。而车床加工螺纹的合格率仅为60%左右,由此每年造成的经济损失近200余万元,而且油井等待油管下井的情况更加突出。根据这种情况,这个厂准备大队QC小组在2010年6月,确定了以《提高数控车床车削油管螺纹合格率》为课题开展活动。以提高车扣油管的合格率,缓解生产和成本双重压力。
经过一年的努力,QC小组成员通过分析查找原因,对车床发讯盘电路进行了改进,并修改了数控车床数控程序,设计制作了油管尾部支撑架。改进后的数控车床合格率由以前的60%提高到现在的82%,每年可多车削合格油管6000余根,年创造效益43.2万元。