塔河采油一厂轻烃装置制冷技术改造效果好

   2011-08-23 杨建熙

216

    中国石化新闻网讯(杨建熙)塔河采油一厂天然气处理站30万方轻烃回收装置于2000年11月投产,在投产初期,该装置采用相对落后的单纯膨胀机制冷工艺,制冷温度在60℃左右,C3+收率在60%左右,日产轻烃约16吨,液化气约18吨。为了能够提高装置处理效果和站内经济效益,该站于2008年对该装置进行了制冷技术改造。他们充分利用新建50万方轻烃装置的丙烷辅助制冷系统,将30万方装置单纯膨胀机制冷工艺升级改造为膨胀机制冷工艺+丙烷辅助制冷工艺,增加制冷深度和系统冷量,增大表面增发器换热功率,冷热介质充分换热,提升系统整体效率,从而达到增加轻烃和液化气产量以及C3+收率的良好效果。近日,笔者对该装置运行状态和处理效果进行了探访,了解到经制冷技术改造装置运行三年以来,该装置各项参数及轻烃、液化气产量稳步上升,C3+收率在84%以上。

    笔者了解到,在装置改造之前,该装置所使用的循环水表面蒸发器已经使用了8年,管束腐蚀结垢严重,换热效率也随之下降,同时,该站50万方轻烃装置扩建工程投产后,其膨胀机润滑油和脱丁烷塔顶冷凝器也采用循环冷却水换热制冷,与30万方装置共用一个循环水表面蒸发器,增加了表面蒸发器的热负荷。装置循环水一直处在40℃~52℃的高温状态运行,从而使装置中各冷换设备处于高温运行状态,特别是30万方装置脱丁塔塔顶冷凝器的运行温度严重偏高(实际运行温度为50℃~62℃,设计温度为45℃),严重影响产品收率和质量。更会影响到设备的本质安全。

    其次,由于环境温度的影响大,给装置运行又带来了不稳定因素,在冬季,该装置膨胀机制冷温度最低能达到-80℃,装置C3+收率78%左右;但在夏季生产时,由于环境温度较高,循环水温度上升,膨胀机制冷温度只能达到-55℃左右,装置C3+收率56%左右。装置在夏季与冬季生产相比,每天轻烃产量减少约1~2吨,液化气产量减少约6~8吨。

    据介绍,经过把该装置单纯膨胀机制冷工艺,改造为膨胀机制冷工艺+丙烷辅助制冷工艺后,以上的各种不利因素便迎刃而解,截至目前,30万方轻烃处理装置改造投产后,该装置循环水温度由40℃~52℃降低到24℃~30℃,装置制冷温度由改造前的-51℃~-65℃下降到-85℃~-90℃。冬季生产在丙烷辅助制冷系统未投运的情况下,制冷温度能达到-80℃~-85℃,轻烃日产由16吨上升到17.5吨以上,液化气日产由原来的18吨上升到25吨左右,C3+收率由原来的60%左右上升到84%以上,并且取得了显著的经济效益。

    该站运行室人员为笔者算了一笔账,按照液化气日增7吨,轻烃日增1.5吨来计算,年增轻烃、液化气3017.5吨,年创经济效益达千万以上。截至目前,该装置运行平稳,安全运行已达3800天以上。

    

 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号