陕西延长石油集团榆林炼油厂重整加氢搬迁装置在首次常规检修时,车间提前制定方案,对该装置在运行过程中暴露出的问题进行了整改、消缺,共做了31项技术改造。装置投运后,均达到了预期目的。其中凝缩油回收项目技改,年可为企业增效5950万元,成效显著。
据技术人员介绍,改造前,加氢循环氢气缓冲罐D-906在运行过程中分离出的凝缩油只能通过放空直排进入地罐,不但增加了污油回炼成本、造成了油气资源的浪费及环境污染,还存在一定的安全隐患。检修时,车间按照技改方案,在加氢循环氢气缓冲罐D-907底出口管线上连接一条凝缩油回收线至D-904加氢低压分离器,将放空、直排的凝缩油进行回收。
项目实施后,每日可回收2~3吨凝缩汽油,粗汽油收率可提高0.5%,年可为企业创效5950万元,环境污染及安全隐患也得到了消除。
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