截至2月24日,抚顺石化公司通过开展“成本节流、增效开源”活动,对生产全流程进行梳理,优化、压缩或关停没有效益的生产装置,扩大创效增效源头,实现了效益突围。在去年实现扭亏为盈的基础上,今年1月份实现盈利2.13亿元,同比增利8.7亿元,创效水平跃居中国石油27个炼化企业第五名,吨油边际贡献在加工大庆原油企业中名列第一位。
抚顺石化公司建立随市场价格变动的生产评价模型,按照边际贡献大小、最佳效益路线组织生产方案,做好装置生产“加减法”。润滑油基础油生产装置,由于达不到满足完全成本的最低值,没有边际效益,且润滑油市场不好,生产成本高,入不敷出,予以及时关停。
“每个环节都要算效益账,不能盈利的环节要成本节流,力求在现有大环境下企业实现最大盈利空间。”公司财务处长史新民这样说。今年1月份,这个公司根据乙烯产品市场行情,经过效益测算,按照边际贡献大小排序,决定继续关停小乙烯裂解装置、乙烯汽油加氢装置、丁烯一装置、丁二烯装置,开满开足大乙烯装置,使大乙烯裂解装置负荷率达到103%。去年以来,这个公司先后关停烃重组、烷基化、脱硫醇等13套装置,间歇开停工精制、芳烃、丙酮氰醇、硫铵等35套装置,实施挖潜增效项目48项,完成38项,创效5652万元。今年1月,这个公司炼油综合能耗比计划降低1.66个单位,燃料费用比计划减少207万元,动力费用比计划减少128万元。
大环境遇冷,除了过日子要勒紧裤腰带,更重要的是要找到企业的盈利项目,实现效益“开源”,这才是抵御市场“严寒”的关键所在。
面对油价一路下滑的严峻形势,这个公司以市场为导向,以价格为杠杆,按最佳效益路线组织生产,以效益最大化为目标优化资源配置,增加效益。这个公司通过加大新产品研发力度,积极推进新产品创效。去年以来,这个公司组织开发高熔抗冲共聚聚丙烯FC730L等新产品11个,生产新产品18.2万吨,增效1.14亿元。这个公司产出9398吨高刚薄壁注塑产品HPP1850,填补国内空白,获得国家专利授权。
今年1月,这个公司在经济活动分析上经过测算发现,原油经过蒸馏装置后,生产航煤的边际贡献是每吨3454元,而经过分子筛装置生产烷基苯的边际贡献是每吨4371元,生产烷基苯路线比生产航煤路线每吨增利917元。因此,这个公司调整生产方案,1月份蒸馏分子筛收率提高0.25%,增利124万元,增产蜡油1.65万吨,增利1239万元。
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