入伏以来,河南油田三家原油生产单位抓住生产黄金季节,结合实际情况,精细管理,分类治理,评价效益,巧产效益油。
采油一厂做好“三篇文章”,精采效益油。该厂持续做好地下、地面“加减法”,抓精细注水、抓注采结构调整、抓单元治理,着力增加存量保效创效,并根据实际情况跟进效益评估,及时复产关停井,扎实推进效益配产,确保多产效益油。双T6—906井今年3月因无边际效益暂时关停。进入原油生产黄金季节,该厂根据油价变化,实施弹性配产措施,及时恢复了该井的生产。目前,全厂共复产25口井,日产油16吨。
做好精细注水文章。该厂以控制自然递减速度为主线,稳步推进精细注水工程,压减高耗无效低效注水,做足精细注水文章,最大限度减缓老井递减速度,做到老油田稳产增效。
做好注采结构调整文章。针对老油田水驱储量和产量比例高,但无效、低效油水井制约低成本开发的现状,该厂瞄准控递减及提高采收率目标,以优化地面集输系统,调整地下分层注采,压减低效、高压高耗、强注强采区域注水量为重点,实施大幅度动态调配,改变地下液流方向,实现产量结构、产液结构、注水结构优化,减少注水受效差的高压注水井注水量,降低注水单耗。
做好单元治理文章。该厂按照“实施规模调整,提升规模效益”的思路,针对不同类型油藏开发特点,对43个水驱单元分油藏类型、分油价、分批次实施单元系统注采调整,并依据油藏方案制定精细注水方案。
该厂以单元系统注采调整为手段,强化剩余油精细描述和转流场技术两项研究,实现两“增”两“降”,即增加单井效益和可采储量,降低成本和能耗指标。目前,立足低成本注采调整,全厂已优选12个水驱示范单元,在精细油藏描述的基础上,分类实施单元系统注采调整。在魏岗油田注采井组实施不稳定注水,及时转变地下流场,达到调整平面流线的目的,共治理实施周期注水井组6井8段,取得了较好效果,有7口井见效。
采油二厂突出抓好提高经济可采储量、提高水驱储量动用程度、提高热采注汽效率、提高机采系统效率“四个提高”工程,深化研究,精查细找,拓展增储增产空间。
针对经济可采储量严重不足的矛盾,该厂采取“稠稀并进、以稀为主”的增储工作方针,加快推进储量资源动用结构优化调整;加大常采储量的滚动增储力度,加大普通稠油转水驱、转热水驱和转聚驱的力度,实现储量由技术可采向经济可采质的转变。目前,该厂讨论确定了杨浅20、杨浅3井区共10个注水井组的井网部署,扩大普通稠油转水驱规模。
该厂实施月度效益配产措施,创新应用“三线四区”经济模型,开展单井、区块效益分级分类评价,实现效益开发。加快泌123区、杨浅20井区普通稠油转水驱开发,完善泌276井区注采井网,加强王集东区注水示范区管理,提高水驱动用程度;加大分层注汽、乳化油泥调剖力度,扩大点状蒸汽驱应用规模,加强关停井潜力分析,对部分有潜力油井及时复产,提高热采开发效益。
坚持生产组织全系统、全过程、全方位优化,从源头控制消耗、降低成本。优化注汽、注氮选井和措施,优化锅炉燃料结构,优化集输系统工艺,优化管控低效作业,优化用电管理,提高机采系统效率,厚植提质增效根基。通过检泵、注汽参数优化等,7月份,全厂复产关停井27口,增油1600多吨。
新疆采油厂以大干三季度劳动竞赛、多产效益油为契机,充分挖掘老区潜力,努力提高采收率。
该厂挖掘春光老区资源潜力,深化稀油老区开发动态、剩余油分布、砂体展布特征认识;坚持“储量、产量、工作量”相统一,重新标定部分区块采收率;调整完善工作制度,建立单元流线模型,编制单元动态调配方案,努力提高采收率,减缓自然递减速度。
该厂修订完善了油水井管理办法、生产管理办法、稠油热采井生产管理规定,使管理、考核有章可循;对关停、低效井逐口开展效益分析、制定具体措施;对偏磨、断脱井,实施管、杆柱优化,泵径、泵深参数优化,调整抽油机负荷,提升效益产量。
该厂按照每桶50美元、60美元条件下效益动态配产的要求,分析讨论了优选的15口稀油低效潜力井,优化11口防砂井、3口大修井、1口技术攻关井,并加快措施方案的实施进度;加快对未动用储量的评价动用,配合研究院做好排2—400和春17井区沙湾组单井试油试采评价工作,对春光稀油小砂体做好精细地质建模、油藏数值模拟工作精细动态调配,减缓自然递减速度;持续老区调整完善,部署2至4口井,新建产能5000吨至1万吨;加强热采效益评价,加快稠油关停潜力井复产进度,提升稠油开发效益;加强宝浪油田Ⅲ2层井网调整完善和西山窑组天然气开发动用工作。
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