巴陵石化评选“精品持续改进项目”

   2016-08-31 中国石化新闻网

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核心提示:8月25日,巴陵石化举行首期精品持续改进项目评选活动。申报参评的22个项目经初审后有17个进入终审环节,通

8月25日,巴陵石化举行首期“精品持续改进项目”评选活动。申报参评的22个项目经初审后有17个进入终审环节,通过现场发布、问答并无记名投票,5个各具特点的持续改进项目分别获得“最佳团队”“最给力推进”“最合理方法”“最突出效果”奖项。至目前,该公司今年累计确立持续改进项目320多个,累计实现挖潜落袋效益超过8000万元。

在本次评选中,环氧树脂事业部“固体树脂全流程优化”项目获“最佳团队”奖。该项目通过事业部团队协作,以产品链为中心,从原料采购、物流输送、生产制造到产品销售四个层面入手,实现“产供销研”一体化,并从产品、仓储发货、分销促销、价格及绩效考核五个方面实行差异化管理,从体制机制上创新尝试。通过全流程优化,今年上半年固体环氧树脂累计同比增销5700多吨,增长85%;开发大小新客户16家;落实一系列节能降耗措施,固体中心过程增值147万元。

该公司物装部“打破化工‘三剂’独家采购”项目夺得“最给力推进”奖。——物资装备部主动作为,联合相关事业部突破重重困难,在采购降本上取得了较好的成绩。主要做法该部化工科牵头,持改办配合,多次组织公司相关部室和事业部讨论,共同制定工作措施和行动计划。立项后共梳理公司各类装置独家供应的化工“三剂”品种24种。从2014年6月至今,通过大力引入资源进行试用评价,供应商考察,同类装置的运用比较,国产化替代,参与总部、公司组织的招标等方式,打破15种独家供应品种,两年降低采购成本240多万元,其它“破独”工作持续进行。

获得“最合理方法”奖的是技术中心“流动相四氢呋喃回收利用”项目。该中心合成橡胶分析站针对四氢呋喃消耗大及废液处理难等问题,提出四氢呋喃回收利用。经多次试验,采用密闭容器收集,有效减少四氢呋喃挥发和水值含量;通过废液精馏,与合成橡胶事业部橡塑中心及SBS车间跨部门合作,实现废液再利用。项目开展以来,四氢呋喃年使用量由3500升降至1500升,并实现四氢呋喃排放为零,促进了精益管理。

双双获得“最突出效果”奖的是合成橡胶事业部“SIS车间降低SEBS装置催化剂消耗”和炼油事业部“一联合完好控制室标杆”项目。其中,SIS车间团队通过工艺调优与精益管理,主催化剂消耗从0.346千克每吨降至0.316千克每吨,丁基锂消耗从1.518千克每吨降低至0.91千克每吨,达到行业标杆,降本近180万元。炼油事业部持续改进与专业管理结合,针对一联合控制室存在的问题,对控制室管理制度、管理标准进行完善及规范,打造公司级“完好控制室”,获得了公司认可并推广。

巴陵石化持续改进办公室负责人表示,开展“精品持续改进项目”评选活动,旨在加强公司各单位持续改进工作的交流与分享,推广持续改进项目有效做法,促进从严管理,夯实“三基”,挖潜增效,今后每季度评选一次。




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