截至8月23日,齐鲁石化塑料厂高密度聚乙烯2号装置已连续运行609天,一举突破600大关,不仅创出了历史新高,而且在全国同类装置中遥遥领先。
循环气压缩机是高密度聚乙烯2号装置的“心脏”,是国产第一套大型核心机组,和运行经验成熟的进口设备相比,“呵护”起来需要更多的考验和精力。该压缩机投用以来,经常出现轴位移偏高现象,稍有不慎就会连锁停车,给装置稳定运行带来巨大隐患。设备、生产人员密切配合,不断摸索工艺参数和设备运行状态的最佳切合点,并通过科学的理论计算,最终对压缩机轴套进行了加厚改造。改造后循环气压缩机位移显著降低,大大提高了机组的安全平稳运行系数。
该车间广大管理与技术人员针对夏季高温生产特点,制定了日点检、周小结、月分析的设备和工艺管理模式,对机组运行情况和现场生产状态进行实时监控,严禁设备超温、超压、超负荷、带病运行的事件发生。7月21日,室内操作人员发现一台乙烯增压机出口气缸温度呈缓慢上升趋势,入口压力却持续走低,判断该增压机入口滤网存在堵塞现象,及时切换至备用设备并进行了处理,防止了问题进一步扩大影响生产。
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