
实现四项指标“三连跳” 进尺之最,源于水平井工作量之多。2019年,长庆钻井总公司承揽长庆油田工作量预计1685口,进尺558.4万米,其中水平井250万米,大斜度井58.1万米,占54.5%。 2010年至2013年,长庆钻井总公司水平井进尺由27万米增至189.94万米,三大转变推动四年翻番。2018年第三次跨越100万米。今年1~7月份,中油服完成水平井总进尺333万米,长庆钻井占45%。 2011年至今,四项主要技术指标实现了“三连跳”。水平段长度从1500米到2500米再到4000米,丛式水平井井口数从2口到20口,水平井最短钻井周期由25天到10天以内。 承担油田水平井“半壁江山” 九年来,这个公司承担完成长庆油田年均70%以上的水平井工作量,为长庆油田年5000万吨上产稳产及“二次加快发展”提供技术支撑和高效保障。 今年年初,作为主力军的长庆钻井承诺:实现水平井提速10%以上,全力多打高质量井、高产井、高效益井,保障长庆油气水平井高效开发。 长庆钻井总公司在开展技术攻关、管理创新、提速提效等方面取得重大突破。分井段强化参数和配套措施,钻井参数强化40%-50%,油气水平井平均钻机月速度分别提高19%和25%,致密油、致密气水平井平均机械钻速分别提高6.21和27.64,产建投产进度较以前提高30%以上。 推行工程质量责任终身制 2018年以来,长庆钻井总公司主动承担保障致密油、致密气规模效益开发,完钻水平井107口,钻井提速41.7%,实现当年钻井、当年投产,单井日产量由前期9.6吨提高至17.2吨,年产油能力达100万吨以上,高效保障陇东百万吨整装国家级致密油示范区的建成,其中华H1等5个大平台钻井、投产周期分别缩短41%。 今年8月下旬,致密气开发示范区传来喜讯。G3-15井组6口水平井,经测试无阻流量均超百万立方米,创长庆致密气开发历史之最,显示了致密气良好开发前景。 建立从甲方项目组到作业平台的“四级一体”质量监管体系,确保设计参数符合率100%,施工质量合格率100%,进一步提升了大井丛、长水平段井规模开发效率,探索形成了全生命周期平台化管理模式。 开启绿色钻井新征程 发挥长庆钻井总公司的专业保障和技术领先优势,吸纳社会资源和队伍,安全、井控、队伍同标管理,资源、工具、技术同步共享,推行水平井、大井丛井组工厂化作业和清洁化生产,进一步节能减排、降本增效、加快投产。 依据井场用地更少、搬安次数减少、设备利用更高、投产进度更快、年贡献率更高的效益开发原则,已累计完成三维水平井600余口,仅2018年大井丛开发减少搬迁及协调费用近千万元。 积极推进清洁化生产。优化完善CQSP-4环保钻井液体系,两年来累计重复利用钻完井液1.5万立方米,实施电代油钻完井128口,用电5230万度,减少排放物1230万吨,助推油气区实现高质高效的安全绿色发展。