进入2020年以来,东北油气分公司松原采油厂坚持问题导向、效益导向,从运行提效、措施增效、管理保效三线发力,确保天然气生产平稳运行,为冬季保供做贡献。
强化运行提效率。松原采油厂突出日清日结、超前运行、快速响应,用好信息化监控、数据在线采集等手段,对生产异常进行超前预警,提前消缺。采油厂腰西区块井由于井筒积液,造成气井压力快速下降。采油厂技术部门协同腰英台管理区立即组织力量进行攻关难题。优选DB33-6-2井、DB33-1-4井和DB33P1井下泵机抽措施,积极组织人员进行投棒排液,释放气井产能,合计投棒89根12井次。实现日产能力增加0.7万方/天。龙凤山集气站700KW加热炉出现故障,龙凤山采气区快速响应,提前24小时完成加热炉整体更换、设备调试投运工作。新井北213-6HF井傍晚6时投产进干后,采气区连夜组织调试、伴热、处理加热撬冻堵开井,当晚8点,气井顺利投入生产。
优化措施增效益。松原采油厂细算效益账、长远账,通过优化工作量和措施实施,确保投入产出效益最大化。
针对龙凤山区块低效无效井治理难题,采油厂先算后干,算赢再干。北201-12HF井地层出液量大,松南检修期间由于管网憋压,导致携液困难。采油厂通过不断调整、排液,该井成功恢复高压生产,调整后,气量较检修期间每天增产1万方。
采油厂技术人员通过petrel建模,了解每口井的井轨迹及钻遇储层好坏程度,强化地质研究,指导单井稳定生产。在此基础上,创新工艺措施,促进老井挖潜。他们通过摸索生产规律,总结出氮气气举、天然气气举、增大压差、小油管生产、泡沫排液等排液方式,改善井筒积液问题,释放低压积液井产能。龙凤山区块北201-16HF井、北201-5井等5口井增压生产,日增气约3.5万方,累计增气150万方。
精细管理保效益。针对冬季生产易受气温低、雨雪天气影响的实情,松原采油厂根据气井生产情况,提前摸索生产规律,建立并完善气井“一井一策”制度,制定气井定期清蜡、定期注醇、定期排液制度。根据现场气井压力变化、过气声音、外输气量变化、及时计量跟踪单井生产动态,确保出现异常早发现。严格执行“一井一策”制度,发现异常井立即上报,积极组织注醇、排液,清蜡,调整生产制度,缩短响应时间,快速处理异常情况。活动期间累计甲醇解堵25井次,提前注醇24井次,成功解堵18井次。