“厂领导和机关147名干部员工放弃了应该享受的春秋工服,继续使用以前的旧工服,节约成本2.7万余元……”3月24日,记者从辽河油田锦州采油厂机关了解到,为了应对低油价,这个厂全方位扫描成本控制点和效益增长点。
面对低油价冲击,锦州采油厂党委号召全体干部员工坚持以效益优先为导向,以降低吨油成本为目标,将成本优先用于保障生产和安全工作,对于非生产性支出实行严格控制。
这个厂把精细管理放在突出位置,及时制定并实施了11个专业系统46项具体开降措施,由厂领导担任组长,并联推进、狠抓落实,锁定全年增效1.4亿元目标。
在资源消耗和使用中,采油厂全面加强精细管理和系统调整,不断优化运行,降低投入,减少消耗。采油厂严格落实油田公司吨油成本预算控制模式,今年下达成本指标10.81亿元,相比去年实际发生11.31亿元,刚性压缩5000万元。严格按照《采油厂节能降耗工作实施方案》,全面实施“事前论证、事中管控、事后评价”三级管控模式,确保成本费用平稳受控。
在应对低油价地质预案中,这个厂地质大队提前编制“分批关停高含水、低产低效井”预案,科研人员对综合含水大于等于97%且平均日产油小于0.5吨的产能井经初步排查,全厂此类高含水、低产低效井共计292口。
在采油精细管理工作中,推行落实油井“四关”管理,预计全年群众性挖潜增油1.2万吨,维护性作业473井次,同比减少50井次。积极创建“对标示范作业区”、基层站,实行“红旗班站”评比,以采油厂“五维一体”对标管理为载体,实现全员争创,增产增效。
在作业管理优化上,这个厂加大杆式泵创新优化应用,年初以来共使用杆式泵51台,减少各项起下作业工序92项,节约作业费用约34万元;积极研发及推广使用井筒内管杆在线清洗技术,从源头上减少油泥产生及收回准备大队蒸洗的工序,实现降本增效。截至目前,已应用在线清洗38井次,节约创效33万元。
同时,这个厂充分发挥全员在“开源节流,降本增效”活动中的积极性,掀起挖潜创效热潮。其中,集输大队深度污水岗从大年初七开始,积极开展“外活内干”清理澄清池浮渣污泥1500立方米;采油作业四区利用冬季冰封期黄金时节,回收废旧管线超7500米,更换管桩近100组;采油64号站站长谢新华在旧管线回收利旧中,利用报废推车式灭火器底座改装的“收管手推车”,代替了以往人拉肩扛,既省时又省力,此革新已被推广并应用到其他兄弟单位。这些只是这个厂全员参与挖潜创效的一个缩影,人人都是创效能手,全力为采油厂迎战低油价添砖加瓦。