截至6月30日,长庆油田上半年完成油气当量3083.4万吨,同比去年增长6%。其中,原油产量1223.7万吨、天然气产量233.4亿立方米,实现原油产量“硬过半”、天然气“硬超产”,圆满完成了上半年生产经营业绩指标,以实干佳绩为建党99周年献礼。
今年初以来,面对新冠肺炎疫情和低油价对油田生存发展造成的重大考验,长庆油田统筹做好疫情防控和生产经营工作,扎实推进提质增效专项行动,广泛开展“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动,各项工作保持了平稳有序的良好态势。
在新增油气储量多年领跑中石油的基础上,今年长庆油田大力推进风险勘探、高效勘探、精准勘探,力争获得大发现、大突破,持续贡献规模高效储量,夯实油田发展的资源基础。在当前低油价下,长庆油田将效益勘探作为提质增效的牛鼻子工程,目前,已经在风险勘探、水平井试采、侏罗系浅层勘探等方面多点开花,两个“1”高效储量工程进展顺利。
在生产建设方面,长庆油田突出效益建产,全面推广“大平台、水平井、立体式、工厂化”开发模式,强化老油田精细管理,有效增加效益产量;加快天然气业务发展,大力推进产储运销一体化运行,实现多产多销。其中,采气一厂提前半个月实现气量“硬过半”,日产气量始终保持在2500万立方米以上踏线运行;采气三厂提前11天实现天然气产量“硬过半”,年产气量与去年同期相比增长5%。
针对低油价,长庆油田迅速启动提质增效专项行动,推动油田143项提质增效措施落实落地,把控投资、降成本、提质量贯穿于生产经营的各个环节,构建提质增效的长效机制,力争两年内实现原油完全成本每桶40美元和天然气完全成本每千方800元,打造低渗透油气田低成本高效益发展的典范。采油十一厂突出效益导向,强化单井效益评价,实施差异化控投降本,形成了“无效变有效、低效变高效、高效多创效、效益建产”的“3+1”模式,树立了效益型采油厂的标杆。其中,镇287区块创新“积分+抢单”激励考核制度,用工人数得到优化压减的同时,无效井减少1/3,完全成本下降到40美元/桶。采油八厂加大开源节流、降本增效工作力度,上半年完成提质增效目标一半以上,实现了产量箭头向上、成本箭头向下。
科技为先。长庆油田突出问题导向,聚焦油气生产需求,突出勘探开发重点领域科技攻关,强化烃源岩识别与成藏富集规律研究,推进三维地震技术优化升级,丰富完善优快钻井、体积压裂等技术系列,强化二氧化碳驱、排水采气等关键技术推广应用,形成一批拿得出、叫得响、用得好的“撒手锏”技术。