8月5日,随着新装置浆态床即将建成投产,茂名石化炼油分部对新装置进行了全面的筹备工作,润滑油一车间新建浆态床催化剂罐区进行了第五次卸剂。这一次,卸剂方法又有创新,在技术人员的指挥中,成功用一台泵同时抽送两车催化剂,4车催化剂卸剂的时间仅需75分钟,平均每车催化剂卸剂时间不到20分钟,不仅节约了时间,还成功回收干净车内的催化剂。
首次卸剂时,润滑油一车间工艺员李教宁发现:由于催化剂是一种棕色粘稠的液体,流动性较差,在卸装过程中出现卸剂泵抽空和运载车上的催化剂残留,不仅影响卸装效率,还会造成催化剂浪费。
针对首次卸剂出现的问题,工艺技术人员积极优化方案,探索最佳卸剂方法。他们通过在车厢顶部接口处引入氮气,给车厢增加一定压力,提高卸剂泵输送效率。同时,在卸剂泵停下后,再次往车厢冲压,到达一定压力后进行卸压,残留在槽罐车的催化剂就会因为气体快速流动,在泄压口被带出,这样一来,就能最大限度收尽催化剂。他们通过优化方法,使单泵单车卸剂时,每车催化剂卸车时间仅需20分钟。在技术人员不断的探索下,第五次卸剂,采用单泵双车同时卸剂方法,效率又有了新突破。