4月3日,吉林石化炼油厂加氢裂化车间,机器轰鸣。一群头戴安全帽、身穿蓝色工服的维修人员,正对着设备反复测量。
眼前这台让众人犯愁的设备是往复式压缩机组。在以往的检修过程中,死点间隙的测量与调整、活塞组的拆卸与安装等作业占据了往复式压缩机组整个检修量的1/3。
完成上述作业,需要人工使用摩擦扳手对几百斤重的活塞组进行盘车。受机体视窗开口空间限制,每次盘车只能转动1/4圈活塞组。一场检修下来,在四五名员工不间断接力盘车的情况下尚要耗费几个小时。看似不起眼的小问题,不仅浪费人力资源,而且严重制约检修效率,影响装置正常开车运行。
如何优化机组盘车方式,找出一个省时省力又安全的办法,让一向头脑灵活的班长曹宽犯了难。“每次检修结束后,看着班组员工累得够呛,公司要求提高检修效率,我真是急得团团转。”曹宽说。
那段日子,他带领班组员工想了很多办法,可结果却不尽如人意。这也让个别员工打起了退堂鼓:“C1101机组运行这么多年,盘车效率低的问题始终没能得到解决。咱们也试了这么多次,看来真没啥好办法了……”
曹宽却偏不信这个邪,设备就摆在这里,咱们这么多人还能被这点困难难住?最近,他在业余时间把自己关在图书资料室里,一边上网查阅大量资料,一边对着设备图纸反复琢磨研究。
有一天,正看图纸的曹宽脑中灵光一闪,这活塞组头重、尾巴轻、身子长,重量集中在前端的活塞上,盘车的时候要是能直接转动活塞本体,就可大大提高盘车效率。
曹宽的目光聚焦到活塞前端螺母上的两个螺栓孔。随即,他的嘴角勾起一抹弧度,办法有了!他找来班组技术骨干,说出制造专用盘车器、提高盘车效率的想法。众人一听觉得可行。说干就干,大家迅速找来废旧铁管与螺栓,焊接制造出机组专用盘车器,再将螺栓安装进活塞螺母上的螺纹孔,一举将问题彻底解决。
专用盘车器的制造成本不到30元钱,却将机组盘车效率提升了3倍,每次检修可缩短作业时间近3个小时,在降低施工风险的同时,每年可节约人工成本近4万元,真正做到了用小发明解决大难题、创造大效益。目前,该项技改发明已在吉林石化广泛推广,每年预计创效近百万元。
本网转载自其它媒体的文章及图片,目的在于弘扬石油化工精神,传递更多石油化工信息,宣传国家石油化工政策,推广石油化工企业品牌和产品,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,在此我们谨向原作者和原媒体致以崇高敬意。如果您认为本站文章及图片侵犯了您的版权,请与我们联系,我们将第一时间删除。