1月5日,长炼油港处成品油进厂二期工程顺利开工,此举将为油港处做大做强成品油进厂项目奠定了坚实的基础,同时提升了该项目的安全环保和节能减排指数,大大完善了油品计量方式,提高了油品的转输效率,也增强了油港处的创效能力。
在长岭炼化公司领导的大力支持下,油港处通过自身的努力,一手抓生产,一手抓施工。自去年9月开通一期工程以来,油港处累计转输成品油12.4万吨, 并且在施工过程中严格控制各个环节,确保施工质量和进度。在原有基础上,油港处在06码头及成品油首站新增了一台真空泵、一台成品油输送泵、一个真空罐、 两台流量计等五大件设备,并于去年12月31日通过安全验收。为确保开工的顺利进行,油港处相关部门制订了详细的开工方案和成品油转输的操作规程,成立了 开工领导小组,组织了岗位员工的外培委托学习和持证上岗考试,由于前期准备工作充分,开工组织严密,油港处成品油进厂二期工程开工取得了圆满的成功。
据了解,成品油进厂二期工程开通后,依靠先进的计量和转输设备,油港处成品油转输生产工艺得到了极大的优化,单船顶水清洗管线将成为历史,油品的检 尺、计量、化验等程序也得以明显简化;以前依靠油驳柴油机运行带动机泵运转的方案也不复存在,解除了一个重大的安全隐患;真空泵、真空罐的运行确保了转输 油品及挥发油气的安全;新的成品油输送泵将原来的转输能力提高了20%;两台计量精准的流量计将极大的规范了计量手段,改善了计量方式,减少了扯皮推诿等 不良现象发生的。二期工程开通后,将大大的缩短油港处转输成品油时间,提高转输作业的安全系数,减少人工成本,增加效益。油港处今年计划转输60万吨成品 油,如果按照平均每条油驳1500吨,每条油驳用时节约5小时,每条油驳节约用水100吨来计算,此举将为油港处全年减少生产用水4万吨,增加80多天时 间来转输成品油。