入夏以来,在分公司的统一部署下,安庆石化炼油二部克服多重困难,充分挖掘聚丙烯装置生产潜能,努力降低丙烯单耗、提高单釜产量。目前,该部聚丙烯装置维持42釜/天的高负荷生产,单釜产量 2.7吨,丙烯合格率在99%以上,生产实现了安全稳定高负荷。
投产已近20年的聚丙烯装置,工艺相对落后、设备老化;加上聚丙烯的高负荷运行,长期高温变压间歇式生产,聚合釜减速机故障,闪蒸罐放料球阀泄漏等设备故障显著增加。为确保设备平稳运行,操作人员练就“火眼金睛”,强化巡检操作,提高事故预案能,加大关键设备特护工作。同时,强化设备维修过程中监护人员的职责落实,做好容器的及时采样分析。聚丙烯作业区除向上级汇报情况、及时配备测温、测震仪外,对发现隐患的职工也及时申报奖励。近期,炼油二部对Ⅰ套聚丙烯聚合釜逐一开始射流清洗,以设备本体安全保证装置夏季安全生产。
聚丙烯属易燃易爆、变温变压的化工装置,夏季高温,极易对生产造成威胁。装置核心设备聚合釜,受长期的高负荷运行等因素影响,常出现减速机故障、内填料函漏油,稍有不慎,易发生设备事故,危及安全生产。对此,聚丙烯“三管”齐下:对精制丙烯缓冲罐等设备采取外喷淋,有效降温降压,提高丙烯回收量;控制好收料罐的液位,防止超压导致安全隐患;控制高温料,夏季环境温度太高,岗位人员蹲守现场做好监控,杜绝放料时“烧包”、保证产品合格。
炼油二部还积极克服人员紧张等不利条件,保障安全生产。由于部分人员外出疗养,还有部分班长参加分公司班长培训班学习,操作人员锐减,人手十分紧张。然而,为了分公司的物料平衡,作业区规定:生产人手紧张时,在培训的班长,尽可能及时回班组支持生产;同时,所有在岗人员务必尽心尽责,使聚丙烯生产始终稳定高负荷。在大家的共同努力下,聚丙烯近期成功发现排除聚合釜注油器向外喷射丙烯等隐患多起,为装置铸造了安全“堡垒”。(凌鹏)