上周在中石化巴陵石化合成橡胶事业部2万吨/年热塑性橡胶SEBS装置现场,三釜凝聚改造主要设备之一的凝聚首釜成功吊装。至此,该事业部第五个三釜凝聚改造项目正式启动,到今年年底前9条凝聚生产线的三釜凝聚改造有望全部完成。合成橡胶三釜凝聚改造项目完成后,通过节能降耗将为企业年创效5000 万元以上,并将为国内同行提供借鉴。
在合成橡胶生产过程中,凝聚环节所消耗的能量占总能耗的60%。近年来,国外开始采用先进装备技术来回收这一环节所消耗的大量能源,但对该技术封锁严密。国内合成橡胶生产中的凝聚环节亟待破解节能降耗难题。
巴陵石化是目前国内最大的热塑性橡胶生产企业,同时还有一套年产3万吨的顺丁橡胶生产装置,企业共有9条凝聚(工序)生产线。近年来,巴陵石化集中力量在凝聚工艺优化方面进行攻关,将其列为节能重点技改项目。科研人员通过借鉴合成橡胶其他产品的凝聚生产技术,自行开发设计出顺丁橡胶三釜凝聚新技术。
2008年初,合成橡胶事业部启动顺丁装置凝聚工艺改造项目,5月初一次开车成功,这是该技术在全球同类装置上的首次应用。应用实践表明,在同等条件下,每吨顺丁橡胶生产的蒸汽单耗可下降1吨,循环水消耗每小时下降70多吨,溶剂油消耗降低25千克,年节能降耗可创效700万元以上。此后,他们以此为示范,开始逐步对SBS和SEBS装置的6条凝聚系统实施三釜凝聚改造。
今年4月,该事业部20万吨/年SBS装置的3条凝聚生产线三釜凝聚改造一次开车成功。系统投用后,SBS生产的能耗物耗全面下降,其中环己烷消耗历史上首次低于50千克/吨,蒸汽单耗也由原来4.75 吨/吨降到 3.78吨/吨,创历史最好纪录,一条凝聚生产线年节能降耗创效800万元。
目前,该事业部SBS装置的一条凝聚生产线和SEBS凝聚生产线正在实施三釜凝聚改造,SBS最后两条凝聚生产线的三釜凝聚改造也将启动,顺丁橡胶装置的另一条凝聚生产线技改已立项,年内所有三釜凝聚改造项目将全部完成。