今年以来,随着原油劣质化程度的加深,硫磺回收装置始终处于高负荷生产态势,装置转化率和硫磺出厂一直是焦点问题;7月下旬,受多种因素制约,优级品率下降、阻滞了硫磺出厂。对此,安庆石化炼油二部精心管理、加强日常操作,较快地扭转了这一被动局面,确保了酸性气100%回收、硫磺产品顺畅出厂,实现硫磺高产稳产优产。
今年7月份,硫磺原料酸性气来量在3900Nm3/h左右、且波动大,浓度高达80%以上,装置配风系统受限、原料中烃含量超标,这些对日产量高达60吨左右的硫磺装置是个严峻考验。受上述因素制约,7月24日至8月7日,硫磺有部分批次虽均合格、但未达到优级标准,继而制约了硫磺顺利出厂。
安庆石化炼油二部采取一系列措施,从一线操作入手:加大装置配风,按照酸气比适当增加配风;提高硫磺两个转化器的温度;做到勤调节严盯表,实行跟踪配风;稳定外围装置污水和富液再生的操作,以减少对硫磺装置的冲击;跟踪每周三次硫磺分析结果,及时对生产操作“把脉”、调整。措施实施后,僵局迅速打破,硫磺指标全部达到优级。
据悉,安庆石化硫磺品质一直很好;由于市场原因,多数顾客求购的是优级品硫磺,合格硫磺一直在市场销路中处于劣势。这对硫磺操作和产品把关,都提出了高要求。此次产品波动,也为日后硫磺Ⅱ套、Ⅲ套同时满负荷生产,提供了操作和管理经验。