中华石化网讯 为了彻底改变漏油、滴油的现状,中原大化煤化工技改小组今年着手对油封漏点进行了全面改造,节约直接运行成本30万元。
技改过程中,煤化工技改项目组实施点检定修、责任到人,把每一机组分配到主管工程师并确保逐一落实,要求大家根据平时记录的漏点部位给予重点关注,采取有效措施妥善加以解决。此次技改中,空压机油箱增加了一个排油烟风机,由原来的一个变为两个,使油箱内的压力达到了设计要求,并减少了润滑油的消耗。
技改效果在煤化工装置的运行中得到了印证。机组自5月份开始运行至今,各个轴承箱内压力为微负压,半年来机组未发生漏油现象,大机组的油位也几乎没有任何变化。而在此前,3~5天就要加近10桶油,每桶重约200升。按照2011年全年加油60桶、每桶5000元计算,改进后的机组每年可节约直接运行成本将达30万元。